在矸石倉安裝雷達料位計之前,由于矸石倉內矸石的量靠工人現場查看、目測,通過向矸石倉拋石塊聽回聲來判斷矸石倉內矸石的量,從而決定什么時間排矸。第一,易造成矸石滿倉進而出煤系統(tǒng)停產。第二,因排矸排的太空,如果矸石倉上面的翻罐籠翻車,大塊矸石下落直接砸在矸石倉底部而砸壞矸石倉鎖口基礎,影響生產。
從2021年1月開始,八礦在矸石山排矸系統(tǒng)上使用嘉可儀表JK型雷達料位計,雷達料位計當矸石倉內矸石數量發(fā)生變化時,雷達料位計根據矸石數量的變化,隨時更新矸石倉內矸石數量,通過上傳給PLC控制箱,然后上傳至調度人員,當矸石倉內矸石的量到預留警械線時,報警警鈴想起,通過向矸石山排矸膠帶運輸機發(fā)出開車信號,并通過擴音電話告知現場放渣工排矸。
從實際使用情況看,該料位計可克服原有人工現場巡查、目測,聽聲音判斷矸石量,易受到目視透不過粉塵、聽聲音易判斷有誤差的缺點,矸石山渣倉在安裝雷達料位計后實現自動控制后,極大提高了排矸的工作效率。它在減少矸石倉維修費用的同時,延長了矸石倉的使用壽命。
在矸石倉安裝雷達料位計后,具有很多優(yōu)勢,比如,能夠準確判斷出矸石倉內矸石的量,及時通過向矸石山排矸膠帶運輸機發(fā)出開車信號,并通過擴音電話告知現場放渣工排矸。
煤礦排矸系統(tǒng)排矸的效率明顯提高不再拖原煤生產的后腿。進而,為煤礦原煤生產做好鋪墊。就雷達料位計的使用來說,具有較好的經濟效益、社會效益。比如,在應用的過程中,通過雷達料位計測量出來的數據報在信息中心監(jiān)控屏上,排矸實現自動控制后,讓煤礦原煤生產智能化決策,自動化協同運行,提升了設備自動化程度,實現設備聯動,人工操作簡單化,井下高危崗位少人化,信息化,可以通過遠程監(jiān)督異常情況。建成智能感知,智能決策,自動執(zhí)行的煤礦智能體系。可以縮短煤礦生產的時間,提高生產效率,避免事故頻繁發(fā)生。同時,還能保證膠帶輸送機的正常運作,為施工企業(yè)創(chuàng)造更多的經濟價值。